第73章 万吨水压机 (2 / 2)
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第三轧钢厂连一... -->>
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厂连一个液压机人才都没有,拿什么搞万吨水压机?
姚跃进倒是不担心没人才:“我们先搞个两千吨的练练手,再搞万吨水压机,至于人才简单,还是大会战模式请大家帮忙!”
有了前面两个项目打下的底子,第三轧钢厂在全国都出了名。
上次没来参加轧钢线项目的技术员,肠子都悔青了!
那可是在大会堂庆功啊!
还有集体庆功照,上面附着大领导的亲笔题字。
单单这张照片可以炫耀一辈子!
轧钢三厂要是搞万吨水压机,不知道多少人削尖脑袋要挤进来帮忙,还是自带干娘那种!
李怀德越听越心动,在办公室里足足转了十圈才停下脚步!
“干了!新厂房按万吨水压机建设,我这就去部里改计划,年后就动工!”
看看李怀德这魄力!
换成杨厂长前怕狼后怕虎,鬼知道拖到哪天才能建好新厂房。
姚跃进回到办公室,开始升级起了复制的图纸。
国内压力机技术极为缺乏,只有苏联引进的八百吨级小型压力机资料。
苏联似乎有意限制中国大吨位压力机的发展,大型压力机只卖产品不给技术。
加上1958年后中苏关系产生裂缝,已经不可能再从苏联引进大型压力机技术。
因此国家才下定决心砸锅卖铁也要自己搞万吨水压机!
姚跃进拿着最完整的八百吨压力机图纸资料开始升级,连升两级到了两千吨液压机。
再想升级的话,就必须先造出两千吨液压机来!
为了给万吨水压机指路,姚跃进放弃了液压技术,选择了落后的水压技术。
经过上千次模拟,结合目前的国内加工水平,姚跃进最终采用三缸四柱结构。
这样两千吨压力分散到三个液压缸,解决了大型液压缸加工难题。
还有液压机的主要构件厚达几十公分,再焊接组成结构件。
要是工人拿个焊枪手工焊接的话,先不说质量难以保证,单单时间上就要一个多月。
由于焊接温度不均匀,结构件到处都是缺陷,使用时很可能发生断裂事故。
必须改用先进的焊接技术来解决这一难题!
其他还有蒸汽加压、安全性、锻件固定等等一系列难题。
难怪上一世万吨水压机整整搞了四年!
两千吨还算小问题,首都这边的企业就能解决配件加工问题。
自己要搞定的就是焊接问题!
国内已经有了从苏联引进的电渣焊、埋弧焊和二保焊,只要在此基础上升级下就可以适用压力机焊接。
还有控制问题,全都要采用自动化控制!
还有钢材问题,需要研制超高强度合金钢!
……
一系列技术问题解决下来,三天后姚跃进下达了配件采购单。
首都重型机械厂和液压配件厂很是开心地接过了加工任务,又派出精兵强将前来协助研发。
这年代全国能自主研发液压机的企业屈指可数,更不要说两千吨的大型压力机。
听到风声的首都各大配套厂,全都主动前来参加项目。
只要能加入两千吨液压机的配套体系,明年生产任务至少翻个三番。
他们倒贴经费和配件也要参与进来!
就在项目进度神速的时候,一机部突然发来了函件。
“两千吨压力机已经在沈重立项生产,轧钢三厂项目立刻停止,采用沈重成熟方案!”